近日,由西安航天源动力工程公司承揽的科林能源技术(北京)有限公司气化烧嘴,成功应用于陕煤集团榆林化学公司180万吨/年乙二醇项目粉煤气化装置,1号炉、2号炉先后一次性点火成功,标志着该项目又一重大里程碑节点顺利完成,为整套装置的试运和投产打下坚实基础。
该装置采用科林CCG粉煤加压气化技术,共设置5台气化炉,同时可接收煤热解装置产生的粉焦和细煤粉,实现能量最大限度的回收利用。烧嘴常规采用紫外火检,易受飞灰、水汽等影响。西安航天源动力工程公司和某高校联合研发“可视+视频”智能火检,通过视频摄像头精准捕捉烧嘴点火情况,以可视光智能分析识别视频图像内的火焰状态,在点火期间准确反馈火焰信号,进一步保障点火可靠性,降低安全风险。
据悉,西安航天源动力工程公司节能环保(固废)事业部、热能科技事业部分别参与陕煤集团榆林化学公司180万吨/年乙二醇项目配套废气废液综合处置装置、粉煤气化装置建设,同时达到能源清洁与高效利用效果,可满足多种技术需求,形成技术耦合、高效协同的综合解决方案。
陕煤榆林煤炭分质利用制化工新材料示范项目是陕煤集团煤化工产业现代化转型发展的探索示范项目,项目总占地面积约13平方公里,估算总投资达1250亿元。作为目前在建的全球最大现代煤化工项目,该项目先后被列入国家《能源发展“十三五”规划》《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》等。
煤气化炉盘点
煤化工项目当中,煤气化炉是最重要的设备,比如鲁奇炉、BGL、德士古水煤浆炉、壳牌熔渣气化炉、恩德炉、航天炉、E-GAS、多喷嘴、温克勒等。
气化温度1200~1600℃,操作压力4MPa,水煤浆中煤粉浓度约71%(质量),煤粉中14~60%的粒度小于90μm,碳转化率99%。
煤在炉中停留时间1~3h,压力2.0~3.0MPa。适宜于气化活性较高,块度3~30mm的褐煤、弱粘结性煤等。
BGL气化炉是在鲁奇炉基础上“改装”的,主要目的是节省工艺水蒸汽,在液态排渣条件下提高碳转化率。
操作压力2.5~7.0MPa,气化温度在1400~1600℃,取消了转动炉篦,灰渣以液态形式排出。由于高温操作,蒸汽分解率超过90%,蒸汽消耗量大大减少,仅为鲁奇炉的15%~20%。BGL气化强度比Lurgi炉提高2.5~3倍,粗煤气中CO2含量由30%降至3%~5%,煤气热值约提高1/4。
BGL气化炉三维外观图:
入炉煤的粒度范围为6~50mm(块煤或型煤,<6mm的不超过5%),也可通过喷嘴喷入水煤浆或焦油参加气化。由于温度高,可以气化反应性差、黏结性高的煤,特别适合于气化高挥发分低活性的次烟煤;也可以使用粉煤含量达40%的煤。对含水高、热稳定性差的褐煤可通过预干燥成型方式,既降低入炉煤水分含量,又提高了其热强度。
壳牌炉对煤质的要求:粒度0~90mm>80%。灰分6~36%,水分3.8~35%,灰熔点从1140~到大于1500℃。
惠生(南京)三期合成气项目气化装置采用壳牌炉。但总体采用壳牌炉的项目没有采用德士古和鲁奇的多。
两段式气化炉由于增加了一个适当高度及结构的干馏段,使煤在干馏段内被徐徐加热,进行低温干馏,所产生的焦油不会发生裂解,焦油粘度低,流动性好。
多喷嘴由华东理工大学和中国天辰化学工程公司承担的国家重点科技攻关项目“新型(多喷嘴对置)水煤浆气化炉开发完成。
多喷嘴气化炉碳转化率:96.0%
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工业是节能降碳的重点领域,也是实现“3060”碳达峰碳中和目标的关键。党的二十大报告明确提出,积极稳妥推进碳达峰碳中和,推进降碳、减污、扩绿、增长,完善能源消耗总量和强度调控,重点控制化石能源消费,逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度。为了回顾 2023 年工业企业在节能降碳、绿色可持续发展方面的成就,了解当下的创新技术和应用,《流程工业》编辑部在 2024 年第一期特别策划了“工业碳中和”专题,邀请了一批国内外优秀的工业企业分享观点和产业实践,为广大的流程工业企业提供绿色可持续发展的启迪和借鉴。
作者:本刊编辑部
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