蓝星新材料无锡树脂厂加大科技创新力度,深入研究双酚A催化剂国产化课题,经过半年多的艰辛探索,终于打破由外商垄断双酚A生产核心技术的坚冰,实现了进口装置催化剂国产化目标,预计年节约费用近200万元。
该厂2002年引进具有国际先进水平的25000万/吨双酚A装置投产成功后,产品在国际市场上赢得了良好的信誉。在双酚A的生产过程中,催化剂的选择是最为关键的一个环节,该厂使用的催化剂是由外方提供的,费用高达500万元人民币,而且使用寿命只有1年半左右。如果每年向外方购买,不仅要花费大量的外汇,还要受到种种牵制。只有自己掌握了生产聚碳级双酚A的核心技术,企业才能赢得主动权。
为此,蓝星新材料无锡树脂厂于2004年年初与科研院所联手打拼,共同探索催化剂国产化道路。通过对进口催化剂结构和性质的分析研究,决定采用国内品牌基础树脂进行助催化。经过多次反复试验,数据表明国产催化剂在选择性上比进口的更胜一筹,对降低原料消耗,提高产品纯度起着决定性作用。在实验室取得初步成功的基础上,2004年8月攻关人员利用装置现有设备V202作为试验反应器,将基础树脂经过助催化后投入生产,每隔8小时进行数据跟踪,并与使用进口催化剂的主反应器进出口组分进行数据对比,试验结果取得突破性的进展。2005年4月,国产催化剂投入大生产,通过水洗、脱水,并与工艺对接成功.目前运行良好,产品质量达到聚碳级水平。
蓝星新材料无锡树脂厂是国内双酚A生产的主导企业,生产能力占国内的80%左右。
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