吉林石化公司动力一厂立足生产实际,发挥技术优势,积极推进锅炉电除尘器环保技术改造项目实施,不仅有效降低了环境污染,改善了周边环境质量,而且提高了锅炉烟尘排放达标能力,满足国家环保产业的政策要求,使企业环境运行绩效得到有效提升。
动力一厂现有5台燃煤锅炉,除尘方式均采用静电除尘。由于投产年限较长,2号、3号炉电除尘顶部大梁及阳极板变形严重,致使各电场经常由于输出短路而无法投入运行,且造成除尘器顶部装置的绝缘传动轴断裂,大部分已不能运行,影响除尘效果;4号、5号、6号炉除尘器除尘效率较低,锅炉烟尘排放超标,造成了严重的大气污染。2号至6号炉除尘器除尘效率均不足95%,5台锅炉烟尘排放浓度远远超过国家排放标准。
该厂经过项目论证,对燃煤锅炉电除尘器进行了彻底改造,保证了烟尘排放达到国家标准。
此改造项目采用高频电源预荷电、机电多复式双区等技术对其本体部分进行改造,增大烟气流通面积,降低烟气流速,通过场强均匀的极线和特殊的极配型式,消除场强死区,并在电场末尾加装迷宫型槽形板,对可能逃逸的粉尘作最后的捕集,提高了除尘效率。改造中还安装了飞灰含碳量在线监测仪,随时检测锅炉烟气中飞灰含碳量,为及时调整锅炉燃烧工况,提高锅炉燃烧效率提供依据。
从烟气在线监测数据统计情况来看,随着各燃煤锅炉电除尘改造项目的陆续实施,现已取得明显效果:3号、5号、6号炉烟尘排放浓度分别降低到35.2毫克/立方米、33.9毫克/立方米、41.5毫克/立方米,除尘器除尘效率分别提高到99.906%、99.884%、99.895%。新的电除尘系统在保证排烟达标的同时,还提高了系统运行的可靠性及稳定性。
跟帖
查看更多跟帖 已显示全部跟帖