大庆石化腈纶厂纺丝生产线一直是该厂用能用水大户。2012年以来,为实现节能减排和降本增效目标,该车间针对高耗能设备进行技术攻关,通过向定型 机补加凝结水、自行修理疏水器,实现了节能增效。截至3月23日,该生产线蒸汽单耗由去年同期的3.48t/t丝降到3.13t/t丝,脱盐水单耗由 3.54t/t丝降到3.13t/t丝,共节约蒸汽4963.71t、脱盐水5814.63t,节资72万多元。
纺丝车间定型机所用的是S4蒸汽,用来保证定型机内温度达到工艺所要求的100~140℃,因品种不同,要求的温度不同,每天消耗蒸汽130吨左右。而S8蒸汽产生的凝结水温度在140℃以上,每天产生的凝结水量约200t。以前多余的凝结水要通过管网返回到车间回收罐。
能否将一部分温度高的S4蒸汽凝结水直接补加到定型机内,来替代一部分定型机蒸汽?
为最大限度地实现节能节水目标,纺丝车间工艺主任杜庆瑞进行了大胆设想,并与工艺技术员一起进行了多次分析和论证。2011年装置大检修后,他们在4、5线定型机蒸汽入口管上引入一条S8蒸汽凝结水管线。投用后,每小时可节约蒸汽约1.5t。
纺 丝车间共有疏水器77台,已连续使用10年以上。由于腐蚀和磨损,多数疏水器出现不同程度的泄漏,在排水的同时将大量蒸汽排出。如果更换一台疏水器,大的 需要4万多元,小的也在8000元左右。为节省资金,纺丝车间购买疏水器组件,对漏蒸汽量较大的11台疏水器进行了维修,共节约材料费6万多元。
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