10月15日,吉林石化公司电石厂通过改进工艺提高空气冷冻效果,延长了AES装置硅胶与催化剂的使用周期,使多年的“老大难”问题得到解决。这也是该厂今年确定的11项厂级科技攻关项目之一。
该厂的AES装置空气干燥剂为硅胶,冷冻效果不好,进入干燥器空气中水分过多,使硅胶易碎,吸收效果降低,加之工艺空气中水分与二氧化硫转化塔中的二氧化硫等反应,降低了催化剂活性,既浪费原料,又影响产品质量。为彻底解决这一问题,技术人员将空气深冷器出口加保温,严格控制硅胶的再生和冷却时间,在风机入口加过滤器,将冷冻水温度控制在0℃~2℃,保证空气冷冻效果达标,减轻硅胶负担。同时,他们还将转化塔入口温度由430℃降至425℃,避免水与酸性气体生成酸,减小酸性气体腐蚀催化剂的机会。此举不仅延长了硅胶干燥剂的使用周期,也延长了催化剂的使用寿命,产品优级品率由98.8%提高到99%以上。
在技术改造过程中,该厂技术人员始终坚持以小投入换取大效益。丙烯酸酯装置集散控制系统已连续运行近20年,元器件老化,运行精度下降。该厂投资608万元对原集散控制系统及联锁装置进行全面更新,确保了稳产高产,抓住了市场机会。
氯磺化聚乙烯产品是该厂的拳头产品之一,利润较高,但由于生产所需溶剂四氯化碳为环保限供原料,限制了产品产量。为此,该厂与有关科研单位联合开展了溶剂替代试验,用新型环保溶剂替代四氯化碳溶剂,目前已实现工业化生产,每年可多产氯磺化聚乙烯产品420吨,增效430万元。
据介绍,吉林石化电石厂是国家“一五”时期建成的老厂,虽经多次改造,但部分装置技术还比较落后,成为影响安全生产、制约工厂发展的障碍。今年以来,该厂确立并实施厂级重点攻关项目11项,车间级技术改造项目63项,总投资4000多万元。目前厂级项目已完成6项,车间级项目完成49项,带来直接经济效益 2560万元。
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