为了降低装置,扬子石化烯烃厂划分系统单元,对每个单元均实施节能降耗,节能降耗水平显著提升。今年前11个月,该厂蒸汽外购量同比去年减少约15万吨,节约燃料费用超过1千万,累计回收火炬气超过1万吨。
为了降低乙烯装置能耗,扬子烯烃厂将乙烯装置划分为蒸汽系统、燃料气系统、裂解炉系统、急冷油系统、急冷水系统、火炬气系统等多个系统单元,每个单元均实施节能降耗。同时将涵盖乙烯装置的10多个指标,细化为几十个可控的系统单元指标,及时监控调整,使装置时刻处于优化最佳状态,全面降低能耗。
蒸汽系统是乙烯能耗大户,为了降低乙烯能耗,烯烃厂优化蒸汽系统,各等级蒸汽合理、节约使用,尽量避免高等级蒸汽减压使用;挖掘乙烯装置富余的低压蒸汽,送乙二醇装置,提高资源利用率,降低装置能耗;今年大修中,烯烃厂消除了压缩机瓶颈,真空度和抽汽量均有大幅的下降,透平效率大大提高,蒸汽用量降幅达50吨/小时以上。今年前11个月,蒸汽外购量同比去年减少约15万吨。在蒸汽节能的同时,提高副产蒸汽量,减少蒸汽外购量。乙烯车间在工艺优化上做文章,优化调整裂解炉投油顺序,使裂解炉的发汽量同比增加约10%,减少了蒸汽外购量。
燃料气系统、裂解炉系统、火炬气系统也是节能的重点。烯烃厂通过调整加热炉运行、优化燃料结构等措施,多烧低价燃料,优化燃料结构,多烧低价燃料,价格较高渣油用量降至0,低价乙烯燃料油用量上升了约24%,节约燃料费用超过1千万。乙烯辅锅实现“两开一备”节能运行模式,吨原料消耗的燃料量同比降低了近7个百分点。今年以来,烯烃厂将工艺水排污、裂解炉汽包间断排污、工艺水、急冷水等各种废热资源充分利用,使得裂解炉空气预热器投用率由原来的约70%提高到100%,节能效果立竿见影。不久前,扬子石化乙烯裂解炉平均炉效达到94.09%,在总部排名第二,裂解炉节能效果较好。
此外,烯烃厂还通过加强火炬系统监控、系统查漏消漏、实施技改技措、保持火炬气压缩机高开工率等措施,将排放的火炬气进行回收利用,今年前11个月,烯烃厂乙烯装置累计回收火炬气超过1万吨,火炬气量降至历史最低值,控制在800立方米/小时以下。
通过采集大量历史数据,烯烃厂将乙烯加工损失量化、细化分解到放空、排污、结焦等多个环节,通过数据比对,把握问题的实质,从而进行有目的、有方向的改善,乙烯加工损失率同比去年下降了10%。
跟帖
查看更多跟帖 已显示全部跟帖