辽阳石化公司芳烃厂自主创新PTA污水预处理低温厌氧新工艺,替代中温厌氧老工艺,在保持系统厌氧微生物活性的同时,实现了节能降耗目标,今年一季度,共节省蒸汽3600余吨,节约费用逾40万元。
辽阳石化芳烃厂污水预处理装置共有37个工艺水池,担负着上游PTA等装置排放的污水处理任务。培养驯化保持工艺水池中的厌氧微生物活性,是提高污水处理能力的根本保障,但其培养驯化需要半年以上,且很难直接购置。
2013年5月,由于上游装置实施结构调整,污水暂停排放。因缺少排放污水自带热源,污水工艺水池的运行温度很难达到保持厌氧微生物活性所需的温度。为持续保障污水预处理系统处于“待命”状态,芳烃厂得用蒸汽为工艺水池中的污水加温,保持厌氧微生物的活性,特别是到了冬季,蒸汽消耗量很大。
针对污水预处理系统蒸汽能耗居高不下的情况,2014年7月,芳烃厂组织专业技术人员,抓住厌氧菌种世代繁殖较快的特点,提出创新“低温厌氧”新工艺的思路,利用生物进化特性,配制不同浓度和温度的污水,对中温厌氧菌种进行低温驯养。通过一次次试验和对菌种活性的比对,他们逐步使厌氧菌种适应了低温状态,并能在20摄氏度时仍然保持活性,最终形成了相应的工艺方案。新工艺方案经受了冬季和今春外界低温环境的考验,取得了非常好的效果。
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