2014年,南海西部安全、高效完成了钻井92口、完井40口、测试8口井的工作任务,年度累计钻井进尺30.5万米,比2013年增加52%,钻井工作量及钻井进尺再创历史新高。
有限公司湛江分公司(下称湛江分公司)通过创新钻井工艺,优化作业模式,在克服首次实施深水勘探、高温高压井开发等难题的同时,生产效率提高12%以上,降本12%以上,超额完成“质量效益年”目标。
今年是“十二五”规划的收官之年,湛江分公司将继续坚持优快钻井,重点做好深水、高温高压勘探开发等高难度、高风险作业及低渗油田的开发。
破深水井之“难”
“南海西部首次进行自营深水测试就大获成功。”回想2014年8月陵水17-2-1深水井测试获得高产油气流,湛江分公司钻完井首席方满宗难掩激动之情。
受海底低温、台风等自然因素影响,南海深水区的钻完井作业面临井控井漏风险高、建井周期长、费用高等难题。湛江分公司自主研发测试地面模块化设备,并首次应用智能DST测试工具、自营电液控制水下树和全新数据采集系统,通过使用表层批钻技术、探井转生产井技术、不断优化井身结构等手段,大幅缩短建井和作业成本。
与合作井相比,已完成的6口深水探井平均建井周期降低42%,平均作业生产时效提高24.6%。
克高温高压井之“压”
东方13-1是中海油首个高温高压开发气田,压力窗口窄,泥岩地层容易水化膨胀,地层薄弱,容易井漏,存在重大井控风险。
作为“第一个吃螃蟹的人”,湛江分公司从历年高温高压勘探中寻找技术经验,将常温常压井段优快钻井与高温高压井段精细化钻井技术相结合,创新使用全井段封固,打牢钻井作业的安全基础。
为提高开发效率,钻完井团队首创高温高压开发井表层作业模式,在表层井段中采用多功能钻具组合,一趟钻井便可完成预斜、纠斜及稳斜等多种作业,克服了常规技术依靠吊打防斜的弊端,取得了有效的井斜测量数据,平均机械钻速比预期提高120%。
通过多个技术应用和精心统筹安排,南海西部高温高压开发井钻井阶段作业时效大幅提高,增效降本远超考核目标。
优快钻井显成效
在向新海域进发的同时,南海西部众多常规井作业仍是钻完井的“主战场”。
2014年常规探井继续坚持优快钻井,公司通过优化井身结构、优选钻头、使用新提速工具等手段,大幅提高机械钻速。全年平均钻井、建井时效均超过90%,比上年提高6%~7%。其中,文昌10-8-1井钻井周期20.58天,打破了总公司4000~4500米常规探井最短钻井周期纪录。
“快”中求“优”,钻完井团队从细节入手“抠”成本。通过高效的项目管理,现场作业精细化,常规探井进尺成本比2013年大幅下降,创近4年新低。同时采用多功能气举技术,确保求取地层的真实产能,单层节约费用超百万元。
此外,调整井作业同样“优快”突显。涠洲12-1油田B平台调整井项目通过优化方案,优选钻头和钻井工具,项目整体钻井速度提高一半以上,并首次在该油田涠二段易跨塌地层实现起钻无阻挂、下套管全部顺利到底。整个项目增效近1/4,降本15%。
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