据了解,截至11月8日,长庆油田冬供工作已经全部到位,五大主力气田并驾齐驱,蓄势待发。
长庆油田天然气开发处负责人介绍,“今年冬供期间长庆气田日均产气1.13亿立方米,高峰期日最大供气量可达1.15亿立方米,并保持至明年2月底。若按每人每天消耗0.3立方米天然气计算,日供气量可满足3.8亿城市居民一天的生活用气。”
长庆油田勘探区域重点在鄂尔多斯盆地,历经48年的勘探开发,经过几代人扎根盆地,长庆人在“低渗透”中建成了我国目前年产油气当量最高的油气田,2017年生产油气当量5316万吨,占全国的年产量的六分之一(其中,原油2372万吨,约占全国八分之一,天然气369亿立方米,约占全国四分之一),已连续5年实现 5000万吨以上高产稳产,在保障国家能源安全战略中发挥着重要作用。
在长庆油田的发展中,天然气产量逐渐超过了原油当量,其气区横跨陕、甘、宁、蒙、晋五省区,气区13条外输管线连同2条西气东输管线,成为中国陆上天然气管网枢纽中心,承担着向北京、西安等四十多个大中城市安全稳定供气的重任。
目前,长庆油田气区动用地质储量4.06万亿方,建成了苏里格、靖边、榆林、子洲、神木五大主力气田。
2018年,长庆气区天然气产量目标根据国家和中国石油集团公司的要求,进行了多次调整,目前确定的奋斗目标年产380亿方,预计全年可生产天然气387亿方;12月份计划产量1.14亿方/天,较去年同期增加300万方/天;通过各项提产措施,冬季高峰期最大产量可达到1.15亿方/天。
作为我国最大的油气生产基地和天然气中心枢纽,担负着向北京、西安等40多个大中城市工业和居民生活供气任务的长庆油田,在冬季来临之际,未雨绸缪,提产增量,全力保障今冬明春安全平稳供气。
新井投产,保供“换挡提速”
国家推行清洁能源战略需要加大天然气生产力度,保障工业、城市居民生活用气和冬季供暖也需要加大天然气生产力度,作为天然气年产量占全国1/4的长庆油田,加大天然气生产力度既是企业履行社会责任的需要,更是推进“稳油增气、持续发展”的需要。
然而,在长庆气区,大部分气井因开发时间较长产量逐年呈递减之势。要提产增量,必须打更多的新井。为此,长庆油田将全年的产能建设目标由最初的80亿立方米提高到100亿立方米,组织492部钻机全力加快天然气勘探开发建设进度。全年共部署天然气产建井近2100余口,累计进尺725.5万米,在与去年相比增加近90万米的情况下,于9月底全部完钻,整体工作超前一个月实施。
在加快新钻气井试气和投产进度上,长庆油田瞄准全年新井贡献率,坚持“完试一口、连入一口、投产一口”原则,优化“钻、录、测、试、投”每一个关键环节,确保产建工作高效推进。目前累计投产气井1960口,日产气量1960万立方米,实现了“当年新建气井投产率达到80%”的目标。
为提高天然气集输处理能力,全力做好上产保供,长庆油田对56座处理站和集气站进行了改扩建,新建了25座站点及配套工程,特别是佳县天然气处理站和神木气田第二天然气处理厂两座重点场站的建成投运,每年为长庆气田新增天然气处理能力19亿立方米。
老井稳产,保供“蓄足底气”
长庆油田天然气储量已连续10年快速增长。而在长庆气区,大部分气井的生产时间都在五六年以上,最长的已接近20年。如何稳住并提高老井产量,是保证气田稳产上产和平稳冬供的关键。
老井稳产,精细管理必不可少。年初,长庆油田组织人员对已投产的14000余口气井进行了拉网式排查,综合考虑气田开发阶段、剩余储量分布、储层物性、气井生命周期、地面工艺、井筒状况及措施在现场应用的效果等因素,对每一口井进行了差异化“保健”,确保了冬供期间正常生产。
负责开发榆林气田的采气二厂,在不断深化气藏地质认识的基础上,强化老井精细管理,巧施“一井一法、一层一治”招数,不但使老井的单井日产量大幅度提升,而且让80%以上的气井稳产周期由5年延长到11年,低产老气井开井时率也由过去的83%提高到目前的86.4%。
作为全国天然气能源保障的关键一环,在冬季高峰期用气来临前,维持平稳足量的供气能力意义重大。今年年初以来,长庆油田采气三厂制定了新井投产计划,为今冬明春高峰期供气备足“粮草”。新井当年产能能否尽快发挥作用,与外协、钻井、试气的进度都有着密不可分的关系。
这个厂构建“资源共享、协同处置”的外协工作格局,开展外协井问题梳理专项行动,实施“厂级、职能科室、基层单位”三级联动的分级处理方式,为井场腾挪、管线铺设路径落实打好头阵,消除了新井投产的外协障碍。
同时,通过推广“防碰绕障+高效PDC”快速钻井技术、对症下药制定钻井提速方案、创新同一井场钻井、试气、投产“三同步”的作业模式,压缩试气流程等多种手段,令建井周期同比提速一倍。
这个厂把气井精细管理作为重要手段,通过数字化管理平台,实时统计分析新井的油套压力、挟液量等关键参数,利用全生命周期管理为每一口新井上户口、建档案,坚持“低配长稳”原则,优化新井合理配产,为其制定一对一的生产制度和增产措施,确保产能稳定发挥。
截至11月8日,对外供气主力——长庆油田采气四厂,今年产能建设新投井数已超过去年全年的20%。“不仅如此,通过老井挖潜,我们厂目前已累计增产天然气2.6亿立方米。”采气四厂生产运行负责人说。
长庆采气四厂负责开发的苏中气田,是苏里格地区开发最早的区块,已有生产气井2000多口。其中,大部分气井进入“中老年”阶段,产量递减快、维护成本高、综合开采效益越来越低等成为制约气田发展的绊脚石。
老井稳产方面,采气四厂通过技术创新和工艺完善,总结形成以排水采气、制度优化、带压修井等措施为主的挖潜技术系列,紧抓老井稳产“牛鼻子”。截至目前,采气四厂今年已开展排水采气1.15井次,增产2.57亿立方米。今年采用侧钻水平井技术的两口老井,已完钻的苏36-20-11CH水平段长度600米,砂岩钻遇率约77%,有效储层钻遇率达48.3%,前景良好。
采气四厂还针对每口井的个性特征及“脾气秉性”,量身打造更为精细的低配长稳、自动间开、柱塞气举、速度管注等配套注采工艺和管理措施,使每口井的效能得到更好发挥。特别是对苏6-0-19 井等279口老井实施柱塞气举排水采气技术后,年增气量达8250万立方米,有效解决了苏里格气田井筒积液气井无法携液生产的问题。
在做实做细气井管理的同时,长庆油田还大打措施增产战,充分挖掘老井潜力,及时开展排水采气,年增气量达20亿立方米,较去年增加2.5亿立方米。
“死井”复活 保供“增添生气”
经过20年的开发建设,长庆气区已经配套建成苏里格、靖边、榆林、子洲、神木五大主力气田。但随着气田开发程度的加深,综合递减加快、水气比增高、井筒腐蚀堵塞程度加深等问题日益凸显,部分气井被迫关停,个别气井被判了“死刑”。
面对长庆油田“稳油增气、持续发展”的战略需求和冬供需求,如何让这些“死井”重生、停井“服役”?
今年年初,长庆油田创造性的组织实施了“千口气井评价挖潜”工程,对昔日“老少边穷”的关停气井进行逐一摸排,把脉号诊,重新评估,针对“下岗”气井的不同气藏、不同井型、不同生产方式“对症下药”。目前已制定各类措施井方案348个,组织实施290口,措施有效率达98%以上,累计增加天然气产量2亿多立方米。
“让昔日的‘死井’复活、停井‘重启’、关井‘重生’,不仅有助于打好冬季保供战,而且对长庆油田实现5000万吨高质量发展意义重大。”长庆油田千口气井评价挖潜工程项目组负责人说,“今年长庆油田关停井治理恢复关停井300口,增加天然气产量3.5亿立方米,为缓解冬供期间天然气供需矛盾做出了贡献。”
跟帖
查看更多跟帖 已显示全部跟帖