本文刊登于PROCESS《流程工业》2023年第7期
《水煤浆气化装置的优化改造及探讨》
文/ 王明兰 于伟然 张颖
本文作者供职于联泓(山东)化学有限公司
联泓(山东)化学有限公司(以下简称“联泓化学”)以对置式四喷嘴水煤浆加压气化生产的水煤气为原料,经变换、低温甲醇洗工序制得合格的净化气体,送入甲醇合成系统生产甲醇。一期项目建设两套多喷嘴气化装置,采用一开一备的方式运行,于 2009 年 12月已建成投产;二期项目建设第三套多喷嘴气化炉,采用两开一备的运行方式,项目于 2011 年 9 月已建成全面投入生产,向后系统供气生产甲醇,两套系统年生产甲醇能力为 1 000 kt。
气化装置作为煤化工企业的龙头装置,其煤浆浓度、有效气含量、设备的稳定运行等直接影响到生产负荷及产量。为此,近几年联泓化学实施了磨机一级滚筒筛改造、高压煤浆泵扩缸改造、气化炉炉砖优化改造以及除氧器蒸汽回收等优化改造,效果较好。
磨机一级滚筒筛改造
改造背景
水煤浆气化炉有效气比较低,基本保持在 82%,其中 CO2 的含量接近 18%,与粉煤气化有效气有一定的差距。原因是煤浆中携带过多的水,浪费了系统热量。为了维持气化炉温度,系统只有增加更多的氧气,让碳和氧反应生成二氧化碳,放出更多的热量来维持热量平衡。提高煤浆浓度既能实现增产,还能实现降耗(提高有效气,降煤耗)。而提高煤浆浓度的重要手段之一,就是提高滚筒筛的筛分能力。
联泓化学湿式棒磨机一级滚筒筛,原规格为φ1600 mm×2000 mm,筛分等级过高,筛分能力受限,出料煤浆浓度低。为提高煤浆浓度,传统做法一是采用高效添加剂,二是增加超细磨装置。由于投资和运行成本都很高,技术也一直未能得到大面积的推广应用。联泓化学通过增加一级滚筒筛过滤面积实现煤浆提浓,同时间接地提高有效气含量。
改造方案
结合生产实际,少投资且不增加运行费用,实现煤浆提高浓度是最优的方案。凭着对煤浆制备的深入了解和研究,结合强度传递功的专业计算,对一级滚筒筛进行筛分扩能改造。
对一级滚筒筛进行外形尺寸和筛分间隙两个方面进行改造扩能,见表 1。现场改造前、后对比如图 1 所示。
联泓化学采用逐步改造替换的方式,在不影响生产的情况下完成改造后的更换。一级滚筒筛S1102A 改造完成后,试投运良好,后续对 S1102B/C 逐步改造。项目共计投资约 30 万元。
改造后效果
改造后,年度平均有效气含量由 84.34% 提高至 85.25%,煤浆浓度由 61.95% 提高至 62.43%,煤浆浓度的提高的影响因素较多包括:原料煤的成浆性、磨机的检修质量、钢棒的质量、运行操作以及滚筒筛的改造均有影响,经公司专家决议,本项目对煤浆浓度提高占比 60%,年效益 350万余元。
高压煤浆泵扩缸改造
改造背景
联泓化学高压煤浆泵已使用十余年,一直高负荷运行,缸体承受交变载荷,疲劳损伤、应力集中产生裂纹,频繁发生设备故障停车,高压煤浆泵为德国进口设备,备件采购周期长,价格高约 25 万元 / 台。基于以上原因,为了确保气化炉安全、稳定、经济以及高效运行,减少气化炉非计划停车次数,对高压煤浆泵进行改造。
改造方案
通过高压煤浆泵扩缸改造,确保煤浆泵在增产后保持低负荷运行。更换新型活塞杆和活塞体,更换缸套、活塞直径 φ180 mm 改为 φ1 190 mm,高压煤浆泵转速由1 300 r/min 降为约 1 170 r/min,高压煤浆泵最高转速 1 487 r/min。能够确保煤浆泵在增产后保持低转速运行。
煤浆给料泵 ZGL300/250–2K180, 流 量:22~55 m3/h, 正常:44 m3/h ,额定排出压 力:9.6 MPa(G),55.64 m3/ h(48冲 程 /min)相当于 207kN 的冲程齿轮(活塞180 mm)的力载荷。ZGL300/250 齿轮的最大值是250 kN,活塞直径或工作压力的任何变化都会对力载荷产生影响。
对于 7.5 MPa 工作压力的当前压力,齿轮上的力载荷是161 kN(活塞 180 mm),在活塞直径增加到 190 mm 的情况下,可以将流量从 57 m3/h 增加到 65 m3/h时力载荷 206 kN,小于最大值250 kN,高压煤浆泵转速能够由 1 300 r/min 降为约 1 100 r/min(36 冲程 /min 左右)。泵的转速降低,活塞冲程次数降低,对电动机、减速机性能没有影响,对泵体曲轴箱运行会更加稳定。
改造后效果
优化改造后未因高压煤浆泵问题,影响生产负荷,保证了气化炉安全、稳定、高效、经济运行,并改造实施后降低了检维修费用。
气化炉炉砖优化改造
改造背景
气化炉长时间满负荷运行,K 砖与 M7 部位烧蚀严重,运行约4500 h 后,此部位基本全部烧蚀损坏,直接威胁到拱顶的支撑L砖。由于此处炉砖运行周期短,系统需要定期安排检修,气化炉开工率降低,生产运行被动。K 砖部位运行周期短,对背后的拱顶支撑砖就是威胁,一旦烧损,拱顶砖势必提前检修更换,拱顶砖施工单次换砖周期约 2 个月。
改造方案
经过对气化炉内拱顶流场进行分析,由于K砖部位存在湍流区,气流容易在此次打旋,形成切割气流,所以对 K 砖烧损较快。K 砖与 M7 砖设计较薄弱,K 砖最薄部位仅100 mm;M7厚度仅70 mm。与筒体的230 mm和拱顶砖的303 mm相比差距较大。提高 K 砖及 M7 砖的强度,优化此处流场是目前解决问题的最切实可行的方法。首先可以在运行一段时间,拱顶砖 I、J、F9 烧蚀到一定程度后,在后期的维护保养中,通过增加 M 砖的砌筑层数,提高 K 砖位置至 F9、F8 处,实现拱顶局部部位的防护。然后重新设计膨胀缝位置,圆滑过渡 K 砖接缝位置的凸台,优化流场,防止气流形成湍流区。
改造后效果
项目实施后,延长了 M7 至 K 砖间的使用周期,达到6 000 h,提高运行周期 30%,减少了炉砖更换费用。提高了气化炉开工率,降低系统双炉运行风险,保障生产经营。
气化除氧器蒸汽回收改造
改造背景
气化装置渣水系统高压高温渣水闪蒸 0.3 MPa 的蒸汽,存在闪蒸气过剩的工艺缺陷,多余的闪蒸气通过气化除氧器放空,造成大量热量的浪费,并且由于除氧器排放量大、带水严重,造成工作环境差、设备及管道容易腐蚀。
改造方案
变换汽提塔是利用水蒸气与变换含氨冷凝液直接接触,使冷凝液中的氨扩散到气相中去,从而达到从变换冷凝液中汽提氨、硫化氢等有害杂质的目的。利用气化除氧器剩余闪蒸气代替变换 0.3 MPa 蒸气,减少汽提塔 0.3 MPa 蒸汽的使用量,节省下来的 0.3 MPa 蒸汽用作其他用途,从而达到节能减排的目的。
改造后效果
改造实施后,运行效果良好。变换汽提塔塔内、塔底温度与原来相比基本不变,塔底外送低温冷凝液氨氮含量与原来相比无明显变化,操作有弹性,完全满足汽提塔运行要求。每小时节约 0.3 MPa 蒸汽 6.5 ~ 7 t 节能效果显著,效益巨大,而且还改善了气化现场工作环境。
其他改造
1. 调整煤浆粒度分布降低煤浆黏度。提高磨煤机内钢棒的级配改变煤浆的粒度分布。对磨机增加 φ75 mm 的经过二次淬火改质的钢棒,在实践中摸索煤浆粒度分布逐渐提高了煤浆浓度。改变粒度分布可以降低煤浆黏度,提高筛分能力,为煤浆提浓提供了空间。
2. 在称量给料机下部增加篦子板拦截原料煤中的各种杂物,减少了落煤管的堵塞以及降低了杂物对磨煤机衬板和断棒的危害,同时也降低了磨煤过程中的跳煤现象。
3. 解决筛分瓶颈,对一级滚筒筛旋流板进行加高,加大了煤浆在一级滚筒筛的停留时间,提高了筛分面积,有效减少了因为负荷高引起的溢浆,为煤浆提浓创造了条件。
结语
经过改造,联泓化学通过技术创新实施,优化气化装置生产运行,使气化炉保持最长运行周期 130 天稳定运行,煤浆浓度提高 62.5%,有效气提高 84%,降低了运行成本。
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作者:本刊编辑部
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